催化煙氣脫硫脫硝系統(tǒng)外排水COD治理
點擊次數(shù):1257 更新時間:2020-05-22
石油化工企業(yè)是用水大戶,也是污水排放大戶新的力量,污水含污染物數(shù)量多的有效手段、危害大,它的排放給環(huán)境帶來了嚴(yán)重的污染,有害于人類健康及海洋生物的生長繁殖,并且影響經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)性發(fā)展。化學(xué)需氧量(Chemical Oxygen Demand,簡稱COD)是水環(huán)境監(jiān)測中重要的污染指標(biāo)豐富。
為達(dá)到國家和地方對大氣環(huán)保排放治理要求,實現(xiàn)對污染物減排的責(zé)任目標(biāo)傳遞,保持公司的可持續(xù)發(fā)展講理論,中國石化鎮(zhèn)海煉化分公司340萬噸/年Ⅱ催化裝置于2014年增上了煙氣脫硫、除塵範圍、脫硝項目效果。該項目為中國石化十條龍攻關(guān)項目,脫硫部分采用濕法脫硫技術(shù),產(chǎn)生脫硫廢水10 t/h求得平衡。脫硫廢水經(jīng)由廢水處理單元處理,氨氮背景下、COD多種場景、懸浮物合格后方可外排。脫硫廢水系統(tǒng)采用中國石化寧波技術(shù)研究院提供的工藝技術(shù)開展試點。該系統(tǒng)投用后出現(xiàn)外排水COD頻繁超標(biāo)現(xiàn)象集中展示,本裝置通過一系列優(yōu)化措施,確保了外排水COD長期穩(wěn)定合格貢獻力量。
2合作、裝置簡介
鎮(zhèn)海煉化Ⅱ催化裝置(以下簡稱“Ⅱ催化”)由洛陽工程公司設(shè)計并于1999年11月建成開車,采用兩器高低并列式前景,再生器采用前置燒焦罐加二密*再生工藝,設(shè)計加工量300萬噸/年。2014年6月采用氨選擇性催化還原(SCR)脫硝和鈉堿洗滌脫硫除塵聯(lián)合工藝技術(shù)完成了再生煙氣除塵脫硫脫硝技術(shù)改造進一步。2016年實施了340萬噸/年擴(kuò)能改造宣講手段。裝置主要由反應(yīng)再生、分餾穩(wěn)定發行速度、氣壓機(jī)極致用戶體驗、主風(fēng)機(jī)、氣分精制積極拓展新的領域、煙氣脫硫脫硝等單元組成充分發揮。
II催化煙氣脫硫脫硝水處理系統(tǒng)采用中國石化寧波技術(shù)研究院提供的工藝技術(shù)。中國石化寧波技術(shù)研究院采用自有技術(shù)及浙江雙嶼實業(yè)有限公司相關(guān)**技術(shù)應用,合作開發(fā)了針對催化裂化裝置余熱鍋爐煙氣除塵脫硫后所產(chǎn)生的漿液處理(PTU)的工藝包和設(shè)備解決方案。其工藝流程見圖1更優質。催化裂化余熱鍋爐煙氣脫硫脫硝后所產(chǎn)生的脫硫脫硝廢水由洗滌塔的漿液循環(huán)泵外甩至漿液緩沖池,經(jīng)泵提升進(jìn)入三臺脹鼓式過濾器初步建立,顆粒物在脹鼓過濾器內(nèi)經(jīng)膜分離項目,經(jīng)過脹鼓過濾器濃縮后,濃漿從脹鼓過濾器錐形底部排到渣漿濃縮緩沖罐后重要方式,由渣漿緩沖罐底部排到真空帶式脫水機(jī)綜合運用,過濾后泥餅裝袋運出廠外處理,抽濾水及沖洗水返回漿液緩沖池增產。脹鼓過濾器上層清液進(jìn)入三臺氧化罐脫穎而出,用壓縮空氣對上層清液進(jìn)行氧化,以降低其COD的方法。氧化處理后高質量,出水自流至裝置內(nèi)的外排池,外排廢水指標(biāo):SS≤ 50 mg/L;COD≤ 50 mg/L力量。
從H2S的來源分析,催化煙氣中不會有H2S,水中不會有H2S方式之一,說明H2S不是物料直接攜帶而來,而是反應(yīng)產(chǎn)物深刻認識。以上現(xiàn)象與硫酸鹽還原菌污染結(jié)果高度一致:硫酸鹽還原菌(簡稱SRB)是一種厭氧微生物首要任務,廣泛存在于土壤、地下管道以及油氣井等缺氧環(huán)境中新型儲能,在適宜的pH值(6.5~7.5)深入實施、溫度(30~60℃)及硫酸鹽濃度(1~4%)下噬鹽性SRB會呈現(xiàn)出爆發(fā)性繁殖。硫酸鹽還原菌將硫酸鹽還原成S2-不同需求,S2-與H-結(jié)合生成H2S業務指導,導(dǎo)致水發(fā)臭,與Fe2-結(jié)合生成FeS發展空間,導(dǎo)致水發(fā)黑[2]創造性。硫酸鹽還原菌所產(chǎn)生的H:S-與鐵離子反應(yīng)時,會生成非常難溶的膠態(tài)FeS沉淀物就此掀開,他們與細(xì)菌的細(xì)胞混合在一起能力,形成一種“膠黏的、滑膩的菌膠團(tuán)”總之。